拆卸、研磨、换件、组装……一套轴瓦,在他的巧手下“重生”,而令人难以置信的是,整个修复过程的成本竟然不到百元。从原本需要返厂维修花费上万元,到现在仅需百元即可完成修复,这样的技术怎能不让人叹服?这位技艺超群的钳工“大工匠”,正是XX采油厂创新创效工作站的明星维修工——明XX。现年54岁的明XX,不仅是一名经验丰富的钳工,更精通各类焊接技术,对机械设备有着独到的理解与改造能力。他所参与的创新项目,一经投入实际生产,不仅大大提高了工作效率,节约了人力物力,更为企业带来了显著的经济效益。迄今为止,他已成功申请了七八项专利,其中,《提引环工具改造》项目更是荣获了国家实用新型专利证书。
谈及轴瓦研磨技术,明XX自豪地说:“熟悉机械的朋友都知道,轴瓦研磨是一项极其考验工匠技艺的工作。轴和瓦虽然由厂家设计制造,但研磨的关键在于研点的数量。一般而言,当研点达到25个时,即被视为精研。而我亲手研磨的轴瓦,其研点数能够稳定保持在25个以上。”在石油开采领域,一套常用的加药罐设备,市场售价高达1.5万元左右,长期以来,由于技术壁垒的存在,这一核心部件始终未能被国内同行所破解。然而,对于喜欢钻研的明XX来说,这无疑是一次挑战自我的机会。经过无数次的尝试与探索,他将目光聚焦于电磁阀这一关键组件上,了解到进口电磁阀的价格约为4000余元。为了降低生产成本,明XX深入研究电磁阀的材料特性,利用火花鉴别技术准确判断出所需钢材的类型,最终以不到百元的成本成功自制了电磁阀,为工厂节省了大量开支。不仅如此,去年他还自主设计并制作了一款抽油机更换电机吊架,有效避免了租赁吊车所带来的额外费用及等待时间,极大提升了作业效率。据统计,该装置的应用使得每百口井每年可节约成本约3万元。
“当我刚加入厂里的创新创效工作站时,主要负责液压管线、油井井口以及抽油机井刹车系统的维修工作。在这样的岗位上,我深刻体会到心态的重要性。只有学会享受孤独,才能全身心地投入到工作中去。因此,我总是积极调整自己的心态,让自己能够快乐地面对这份看似单调却充满挑战的职业。”面对记者的采访,平日里话不多的明XX如是说道。作为厂内唯一一位专注于上述三个领域的维修人员,明XX的职责显得尤为重要,受到了来自基层站队员工的高度认可。为了确保各项任务能够按时高质量完成,他常常牺牲个人休息时间,无论是午休还是节假日,只要接到紧急任务,明XX总是第一时间赶往现场,全力以赴解决问题。
除了在技术创新方面屡创佳绩外,明XX还十分注重团队协作与人才培养。他认为,一个人的力量毕竟是有限的,只有通过团队合作,才能实现更大的突破。因此,在日常工作中,他总是耐心指导新入职的同事,毫无保留地分享自己的经验和技巧,帮助他们在最短的时间内成长为独当一面的技术骨干。同时,他也鼓励大家积极参与到各类技术交流活动中来,拓宽视野,激发灵感,共同推动企业技术创新与发展。近年来,随着国家对能源安全问题的日益重视,以及对绿色低碳发展的倡导,明XX所在的XX采油厂积极响应号召,不断加大科研投入力度,努力提高资源利用率,减少环境污染。作为厂内的一名技术骨干,明XX积极响应国家政策,深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是关于生态文明建设的相关论述,将其融入到自己的实际工作中去,力求在保障生产效率的同时,最大限度地降低能耗,减少碳排放。
在明XX的带领下,XX采油厂的创新创效工作站已经成为了一个集技术研发、成果转化、人才培养于一体的综合性平台,吸引了越来越多的优秀人才加入其中,共同为企业乃至整个行业的可持续发展贡献力量。展望未来,明XX表示将继续保持谦虚谨慎的态度,不断提升自身技术水平,勇攀科技高峰,争取在更多领域取得突破性成果,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的一份力量。
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